2019年,在我一次施工中遇到了特殊的變頻器維修分享給大家,這個案例會讓更多學習的技術更加的關注我這邊文章。
1,修理變頻器的特殊案例
1.1故障現象及處理
經過2019年,我單位接到某轉油站值班員電話,說是該站外輸油泵45kW的康沃G2P2變頻器控制面板顯示“ER02”故障代碼停機后不能起動,影響了生產的運行。值班員問“ER02”代碼是什么故障,怎樣才能重新起動變頻器。我們查變頻器說明書,故障代碼“ER02”是減速過電流故障,按照正常起動方法只要按一下控制面板的復位鍵即可起動變頻器。把這些信息告訴了轉油站值班員,值班員用這個方法多次進行起動,都不能使變頻器起動運行。時間過去大約兩個半小時后,值班員來電話說變頻器起動運行起來了,運行頻率20Hz,一切正常。變頻器雖然運行起來了,但是為什么停機后起動不起來,而兩個半小時后又能夠起動了呢?這就提出了第一個有待于解釋和探討的問題。9月7日下午,該轉油站值班員又來電話,昨天運行的那臺變頻器控制面板又出現“ER02”故障代碼而停機。
變頻器發生爆裂聲并且有焦糊味兒,還有液體從變頻器內流出,值班員要求維修人員去轉油站現場,對變頻器進行檢查和修理。修理人員到現場后打開變頻器,發現變頻器內部主電路的電解電容全部損壞。鋁殼炸裂,電解液四處噴濺,整個變頻器面目皆非。在這種情況下,修理人員決定把損壞的變頻器運回維修車間進行全面檢查,分析和判斷故障原因。為保證轉油站生產的需要,把隨車拉來的AMB45同規格變頻器先安裝上,以確保生產運行。AMB變頻器安裝完成后,空載試運行正常。帶負載試運行,當把變頻器調到20Hz以上時,變頻器控制面板顯示“SP1”故障代碼停機。該變頻器在拉來之前在維修間空載、重載、全頻率運行都正常。為什么在轉油站帶負載超20Hz就跳閘呢?查變頻器說明書中關于“SP1”的說明及處理對策。“SP1”即主電路電流波動過大。按照說明書的處理故障對策,對電源電壓和輸入端子進行仔細測量和檢查,確認電源電壓正常。輸入端子螺釘接觸及緊固程度良好。
重新試運行,當頻率低于20Hz時,變頻器運行就正常,高于20Hz時就“SP1”而停機。為了保證生產運行,把變頻器先運行起來,把頻率調到18Hz以后基本保證了外輸泵的壓力和流量,基本保證了外輸的要求。這樣先暫時運行,待回到維修車間結合康沃變頻器損壞的原因,一起分析判斷“SP1”的故障原因。這就提出了第二個有待于解釋和探討的問題。9月10日,轉油站值班員來電話說新換的AMB變頻器有焦糊味兒,可能是變頻器內的電容器損壞了,要求維修人員到現場檢查和維修變頻器。一波未平一波又起,維修人員結合前幾次的故障現象,和這次重復的故障現象,經過認真分析判斷,故障點應該在電動機和離心泵上。故障原因可能是電源有問題,或是電動機離心泵有問題。每次去現場都對電源電壓進行了測量,結果都正常。因此,檢查的重點應放在電動機、離心泵及工藝流程方面。在去現場之前,建議轉油站領導通知電動機修理廠家、離心泵修理廠家同去現場,會同我們變頻器修理單位對此故障進行會診。這次我們派出了有修理變頻器經驗、有修理電動機·電機與控制。
2,利用時控開關控制擠出機定時加溫
1存在的問題電線電纜行業生產用的擠出機在生產前都要進行預加溫,以保證生產時機身溫度達到開機要求。采用人工加溫經常會發生預加溫過早或過晚現象,過早浪費電能,過晚則由于溫度達不到開機溫度影響正常生產。下面根據擠出機加溫控制方式,介紹利用微電腦時控開關自動控制加溫的兩種方法。2解決方法(1)擠出機釆用主令開關控制加溫,改用微電腦時控開關定時自動控制加溫。采用主令開關的溫控方法如圖1所示。改造后的擠出機溫控電路,主令開關SA采用三位置開關。
在手動位置端子1、2接通,手動控制加溫。在自動位置端子3、4接通,微電腦時控開關得電運行,按設定的時間自動接通、斷開溫控電路。
以上是關于“修理變頻器的特殊案例”的講解,有什么不明白的可以免費咨詢我們,或者留言。
利用時控開關控制擠出機定時加溫